—— PROUCTS LIST
脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整在火電機組中的應(yīng)用
脫硝系統(tǒng)噴氨優(yōu)化調(diào)整在火電機組中的應(yīng)用
針對脫硝系統(tǒng)投運后出現(xiàn)的噴氨量不均、氨逃逸增加, 容易造成空預器堵塞的問題, 通過噴氨均勻性調(diào)整試驗, 結(jié)合試驗數(shù)據(jù)進行分析, 優(yōu)化脫硝系統(tǒng)噴氨量, 使系統(tǒng)用氨量有所下降, 空預器差壓也得到有了效控制, 從而確保機組長周期安全運行。
0 引言
脫硝系統(tǒng)運行中, 由于噴氨量不均, 會引起脫硝系統(tǒng)局部氨逃逸增加, 氨氣與煙氣中SO2反應(yīng)產(chǎn)生硫酸氫銨容易附著在空預器受熱面, 造成空預器堵塞, 從而使系統(tǒng)阻力增加, 引風機出力受限, 影響機組帶負荷, 嚴重時還會引起引風機搶風, 造成設(shè)備損壞事故。因此, 解決好脫硝系統(tǒng)氨逃逸問題, 是解決空預器堵塞的重點。
pH做為基本的污水指標,勢必成為供求的熱點,這對廣大的E-1312 pH電極制造商,比如美國BroadleyJames來說是個重大利好。美國BroadleyJames做為老牌的E-1312 pH電極制造商,必將為中國的環(huán)保事業(yè)帶來可觀的經(jīng)濟效益。我們美國BroadleyJames生產(chǎn)的E-1312 pH電極經(jīng)久耐用,質(zhì)量可靠,測試準確,廣泛應(yīng)用于各級環(huán)保污水監(jiān)測以及污水處理過程。
1 設(shè)備情況
山西臨汾熱電有限公司2×300 MW機組鍋爐為東方鍋爐股份有限公司制造, 型號為DG1060/17.4-Ⅱ4型。鍋爐為亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包鍋爐, 單爐膛∏型布置, 燃用煙煤, 一次中間再熱, 平衡通風、固態(tài)排渣, 全鋼架懸吊結(jié)構(gòu), 爐頂帶金屬防雨罩。選擇性催化還原技術(shù)SCR (ive catalytic reduction) 脫硝裝置是由山東三融科技有限公司生產(chǎn), 催化劑采用兩用一備模式。除塵器采用一電兩袋, 由福建龍凈電力環(huán)保設(shè)備廠提供;正壓氣力干式除灰系統(tǒng)由鎮(zhèn)江紐普蘭氣力輸送有限公司提供。鍋爐以最大連續(xù)負荷BMCR (boiler maximum continuous rate) 為設(shè)計參數(shù), 鍋爐的最大連續(xù)蒸發(fā)量為1060t/h;機組電負荷為300 MW (即額定工況) 時, 鍋爐的額定蒸發(fā)量為1009 t/h。
1.1 脫硝系統(tǒng)運行中存在的主要問題
目前2臺鍋爐噴氨量差別較大, 2號機組存在空預器B側(cè)運行易堵塞、噴氨管道及噴口設(shè)計不合理、氨與煙氣混合不均勻等問題。
通過試驗前數(shù)據(jù)分析, 鍋爐負荷穩(wěn)定, 在SCR反應(yīng)器的入口煙道截面, 利用網(wǎng)格法進行測試各點的流速, SCR入口煙道流場分布見表1。
由表1可以看出, SCR入口煙道A側(cè)靠近鍋爐中心線區(qū)域, 煙氣平均流速為13.3 m/s, 大于煙道外側(cè)區(qū)域煙氣平均流速11.7 m/s;SCR入口煙道B側(cè)靠近鍋爐中心線區(qū)域煙氣平均流速為13.8 m/s, 大于煙道外側(cè)區(qū)域煙氣平均流速11.2 m/s。因此, SCR入口流場分布為:靠近鍋爐中心線區(qū)域煙氣流速大, 煙道外側(cè)區(qū)域煙氣流速小。
由表1可以看出, SCR入口煙道A側(cè)靠近鍋爐中心線區(qū)域煙氣平均流速為13.3 m/s, 大于煙道外側(cè)區(qū)域煙氣平均流速11.7 m/s;SCR入口煙道B側(cè)靠近鍋爐中心線區(qū)域煙氣平均流速為13.8 m/s, 大于煙道外側(cè)區(qū)域煙氣平均流速11.2 m/s。因此, SCR入口流場分布為:靠近鍋爐中心線區(qū)域煙氣流速大, 煙道外側(cè)區(qū)域煙氣流速小。
表1 SCR入口煙道流場及脫硝裝置出口NOx及NH3逃逸濃度分布
1.2 噴氨量不均對下游設(shè)備的影響
由于噴氨量不均, 導致氨在脫硝反應(yīng)器存在局部反應(yīng)不良, 氨逃逸量增加, 使過量氨與煙氣中的硫化物反應(yīng), 生成硫酸氫銨, 沉積在下游設(shè)備上, 使煙道阻力增加, 影響機組帶負荷, 對設(shè)備安全運行帶來較大影響。
SCR反應(yīng)器出口NOx分布均勻性較差的主要原因是煙道流場分布不均勻, 而噴氨格柵AIG (ammonia injection grid) 各閥門開度沒有一定的指導原則, 噴氨流量分布不能適應(yīng)煙氣量分布狀況。為了減少NOx濃度分布偏差, 避免局部氨逃逸超標, 須對AIG各閥門開度進行優(yōu)化調(diào)整。
機組大修前, 空預器差壓嚴重偏離設(shè)計值, 造成引風機電流偏高, 影響機組帶負荷需要, 機組檢修過程中, 對空預器進行了高壓水沖洗, 并對部分損壞換熱原件進行更換后, 空預器差壓有了明顯下降, 但在運行中氨逃逸造成空預器堵塞問題仍是影響機組長周期安全運行的主要問題。
2 主要原因分析
在機組230MW工況下, 鍋爐蒸發(fā)量為700t/h左右工況下進行優(yōu)化前的摸底試驗, 試驗過程中, 在每臺反應(yīng)器進出口同時測試了NOx濃度, 并在反應(yīng)器出口測試了NH3逃逸濃度, 初步評估脫硝裝置的效率和按氨噴射流量分配狀況。詳細測試結(jié)果見表4。